中国报告大厅网讯,随着2025年触摸一体机产业布局的不断深化,其技术应用逐渐向地下矿山等专业领域延伸。在地下矿山巷道掘进作业中,水害隐患始终是影响生产安全的关键因素,“有掘必探” 已成为行业内必须严格执行的作业准则。以往广泛使用的分体式探放水钻机,存在探测流程复杂、需大量人工参与、劳动强度大、钻进能力不足、调整灵活性差以及操作难度大等问题,导致井下探放水效率低下,严重制约巷道掘进进度。为改善这一现状,相关技术研发围绕掘锚一体机展开结构改进,将触摸一体机技术融入探放水钻机设计,打造出集成多种功能的掘锚一体机探放水钻机,为地下矿山高效安全掘进提供了新的技术方向。以下是2025年触摸一体机产业布局分析。
《2025-2030年全球及中国触摸一体机行业市场现状调研及发展前景分析报告》指出,触摸一体机探放水钻机以掘锚一体机为载体,通过拆除掘锚一体机原有的除尘风机,在该位置安装触摸一体机探放水钻机核心部件,包括探放水光电机、液压泵站、操作台及电控系统,实现了触摸一体机探放水钻机与掘锚一体机的深度集成。这种布局设计无需额外占用掘锚一体机结构空间,不会对掘锚机的正常掘进功能产生任何影响,同时有效缩短了触摸一体机探放水钻机钻孔作业的准备时间,为后续高效作业奠定基础。
在作业转换方面,当掘进作业达到预设深度后,掘锚一体机可快速转换为钻探状态。通过推移油缸将触摸一体机探放水钻机的钻探模块推移至指定位置,借助回转驱动机构调整钻机水平角度,利用俯仰驱动机构调整钻机俯仰角度,确保触摸一体机探放水钻机定位精准。调姿过程中,钻探装置与掘锚机本体之间不会出现空间干涉,既提高了钻探精度,又保障了作业的顺利开展。此外,通过合理规划作业工艺,确保各工序均衡运行,充分发挥掘锚一体机与触摸一体机探放水钻机协同作业的效率优势,减少人工操作的复杂性和劳动强度,进一步提升整体作业的安全性与可靠性。
触摸一体机探放水钻机的结构由框架、连接平台、水平回转驱动、动力头推进油缸、动力头推进轨道、液压夹持器、垂直旋转回转驱动、动力头、支撑立柱回转驱动等部件构成。其中,框架作为触摸一体机探放水钻机的基础结构,承担着支撑和固定其他部件的重要作用,保障整机在作业过程中的稳定性与坚固性;连接平台则用于将触摸一体机探放水钻机稳固固定在掘锚机上,避免钻进过程中出现松动或位移现象。
水平回转驱动组件负责控制触摸一体机探放水钻机的水平角度,使其能够在水平面内灵活调整,实现精准钻孔定位;动力头是触摸一体机探放水钻机的核心工作部件,通过推进油缸提供的动力驱动钻头进行钻进作业,推进油缸同时确保钻头在钻进过程中稳定推进和精准定位;动力头推进轨道为动力头的前后移动提供顺畅的滑动路径,保障钻进过程连续高效;液压夹持器用于固定和支撑钻进过程中的各个部件,提供稳定支撑力,防止部件松动;垂直旋转回转驱动组件可调整钻机垂直角度,满足不同钻进需求;支撑立柱回转驱动负责调整支撑立柱角度,支撑立柱则为触摸一体机探放水钻机提供额外支撑力,保障钻进时的稳定性和精确性。
在安装方案上,触摸一体机探放水钻机在非工作状态下处于收起状态,工作时从掘锚一体机上伸展至靠近矿体侧进行钻孔作业。为避免触摸一体机探放水钻机钻进时对掘锚一体机产生影响,专门设计了对应的安装连接方案,通过原除尘风机前连接孔、后连接孔以及触摸一体机探放水钻机垂直旋转油缸连接孔、主机框架连接孔的精准对接,实现两者的稳固连接。
触摸一体机探放水钻机配备了 Φ75mm、Φ50mm 两种规格的钻杆,钻杆组合长度可达 1000m。在钻进过程中,液压控制系统冷却器采用静压水进行冲洗冷却,有效保障系统稳定运行。优化后的触摸一体机探放水钻机采用中间加杆、后侧卸杆的加卸方式,钻进过程中无需反复拆卸钻杆,显著提高了换杆效率。
具体钻进工艺流程如下:首先,触摸一体机探放水钻机自行移动至指定钻进施工地点;其次,根据施工需求调整主机姿态,确保满足钻孔角度和位置要求;然后,在钻进前检查并确保触摸一体机探放水钻机稳固放置,防止钻进过程中出现移位或倾斜;接着,接通冲洗液,为钻孔过程中的钻头提供冷却和润滑,避免钻头因过热而磨损;之后,启动钻机,在推进油缸作用下开始钻孔作业;随后,持续钻进直至达到设计孔深,确保钻孔符合施工标准;最后,达到设计孔深后进行卸钻操作,为下一个钻孔施工做好准备。通过这一流程,触摸一体机探放水钻机能够高效、安全地完成钻孔任务,保障钻进过程顺利进行。
井下地质结构复杂,触摸一体机探放水钻机在钻进过程中可能遇到卡钻问题,主要原因包括排渣受阻以及井下地层突变或存在裂隙等。卡钻不仅会影响钻进效率,严重时还可能导致钻头断裂,引发安全事故。为有效应对这一问题,专门设计了触摸一体机探放水钻机的卡钻处理流程。
触摸一体机探放水钻机配备了卡钻检测系统,在钻进过程中持续监控钻进压力。当检测到钻进压力超过系统预设阈值时,判断发生卡钻,立即启动处理流程:第一步,关闭推进油缸进给,防止卡钻情况进一步加剧;第二步,停止动力头旋转,避免钻头在卡钻状态下继续受力导致损坏;第三步,控制动力头进行反转操作,将钻头每次退后 200mm,减轻卡钻压力;第四步,每次反转退出后,检查钻进压力是否恢复正常;第五步,若压力恢复正常,则重新启动动力头正转,继续钻进作业;第六步,若压力仍过高,则重复反转退出操作,直至钻进压力恢复正常,确保卡钻问题完全解决,保障钻进作业安全连续进行。
触摸一体机探放水钻机完成研制后,在某地下矿山 - 240 水平运输巷开展工业性试验,以验证其设计合理性和应用效果。该试验区域地质条件复杂,存在多种类型岩层和含水层,水患是威胁矿井安全生产的主要因素之一,因此在 - 240 水平运输巷掘进过程中需设置探放水孔,提前探明含水层分布,保障掘进作业安全。
本次工业性试验设定的钻进参数如下:钻孔深度为 100m,探放水孔数量为 4 个,利用早班检修时间进行探放水钻孔作业;根据试验区域地质条件和触摸一体机探放水钻机性能,合理调整钻进速度,在保障钻进效率的同时确保孔径质量;在确保钻头稳定钻进的前提下,合理控制钻进压力,避免压力过高导致钻头损坏或卡钻;采用高效冷却和润滑系统,保障钻头在钻进过程中的温度控制和润滑效果。
工业性试验结果显示,触摸一体机探放水钻机应用效果显著。在时间效率方面,单个探放水孔的钻进时间从以往的 8h 减少至约 3.5h,4 个探放水孔的总钻进时间减少约 58%;在钻进速度方面,每小时钻进深度提高 30% 以上。同时,触摸一体机探放水钻机通过结构优化和布局合理设计,实现了快速安装和调试,大幅度缩短了钻孔准备时间。
在安全性方面,触摸一体机探放水钻机配备了先进的控制系统和多种安全保护装置,包括压力传感器、温度监测系统和紧急停机按钮等,能够实时监测钻进状态,及时处理异常情况,有效防止安全事故发生。此外,触摸一体机探放水钻机的稳定性提升和操作简便化设计,不仅减少了操作人员的劳动强度,还降低了操作风险,进一步提高了整体作业的安全性和可靠性。
触摸一体机探放水钻机通过与掘锚一体机的集成设计,成功解决了传统分体式探放水钻机在地下矿山巷道掘进中的诸多问题,实现了钻探、掘进、支护和锚固多功能机械化一体化作业,为 2025 年触摸一体机产业在专业工业领域的应用拓展提供了实践案例。其在工业性试验中展现的效率提升数据和安全保障能力,证明了触摸一体机技术与矿山掘进设备结合的可行性和优越性,为地下矿山井下高效、安全掘进作业提供了新的技术手段。
未来,可进一步优化触摸一体机探放水钻机的结构设计和控制系统,提升其在更复杂地质条件下的适应性,例如增强对破碎岩层、高水压地层的应对能力;同时,可探索将更多智能化技术融入触摸一体机探放水钻机,如基于大数据的钻进参数动态优化、远程智能监控等,进一步提高作业效率和自动化水平,为地下矿山行业的安全生产和高效运营作出更大贡献,推动 2025 年触摸一体机产业布局向更广阔的专业领域延伸。
本文围绕2025年触摸一体机产业布局,详细阐述了掘锚一体机集成触摸一体机探放水钻机的设计、结构、控制系统、工业性试验及应用效果。从整体设计与布局优化,到结构组成与安装方案,再到控制系统与作业流程,以及工业性试验验证,全方位展现了触摸一体机探放水钻机的技术特点。工业性试验数据表明,该钻机将单个探放水孔钻进时间从 8h 减至约 3.5h,总钻进时间减少约 58%,每小时钻进深度提高 30% 以上,同时显著提升了作业安全性和操作便捷性。未来通过进一步优化,触摸一体机行业探放水钻机有望在地下矿山领域发挥更大作用,也为触摸一体机产业在专业工业领域的发展提供有力支撑。