在当今家电市场中,冰箱压缩机作为冰箱的核心部件,其性能直接影响着冰箱的能效和使用寿命。随着消费者对冰箱能效和品质要求的不断提高,冰箱压缩机的市场结构也在不断演变。2025年,冰箱压缩机市场呈现出小型化、高效化的发展趋势,市场竞争日益激烈。在此背景下,对冰箱压缩机曲轴箱结构的优化研究显得尤为重要。本文通过对MM35Y冰箱压缩机曲轴箱结构的优化及试验研究,探讨了如何通过技术创新解决实际生产中的问题,并为冰箱压缩机的进一步发展提供了实践参考。
《2025-2030年全球及中国冰箱压缩机行业市场现状调研及发展前景分析报告》冰箱压缩机在装配过程中,曲轴箱与阀组的装配是一个关键环节。在MM35Y冰箱压缩机的装配过程中,需要先拧紧三颗紧固螺丝。然而,由于这三颗螺丝的位置不对称,产生的内部拉伸力会导致曲轴箱缸孔部分变形过大。这种变形不仅影响了冰箱压缩机的能效比,还导致活塞无法在缸孔内自由滑动,进而影响装配过程。为解决这一问题,研究设计了两种不同的缸头结构,并利用ANSYS软件对其变形量进行了分析,从而确定最佳缸头结构。
冰箱压缩机市场结构分析提到为了解决曲轴箱缸孔变形问题,研究设计了两种优化方案。优化方案一是将曲轴箱整个缸头壁厚由原来的11.5 mm增加至14 mm;优化方案二则是对缸头的局部位置进行加厚,从11.5 mm增加到17 mm。这两种方案的设计目的是减少拧紧1-3号螺丝时,由于螺丝位置不对称导致的应力不平衡对缸孔造成的非对称变形。
利用ANSYS Workbench 17.0软件的Static Structural模块对曲轴箱进行建模与分析。模型将4号螺丝与连接垫圈作为一个整体进行处理,并对模型进行网格划分。通过模拟计算,得到了两种优化结构在拧紧三颗螺丝和四颗螺丝时的缸孔变形情况。结果显示,优化结构2的缸孔内径模拟变形量最小,为2 μm,相较于基础结构降低了44%。这一结果表明,优化结构2在减少缸孔变形方面具有显著优势。
为了验证优化结构的有效性,对优化结构2的曲轴箱毛坯进行了开模,并加工成成品。通过实际测量,优化结构2在拧紧三颗螺丝时的缸孔内径实测变形量平均值为2.2 μm,相较于基础结构降低了42%。这一实验结果与数值模拟结果基本一致,进一步验证了优化结构的有效性。
采用优化结构2的曲轴箱通过了小批、中批、大批生产的验证,其卡缸比例与四颗螺丝同时打紧的型号基本一致,小于千分之一。目前,该优化结构的曲轴箱已经使用超过500万件,使用效果良好。这表明优化结构2不仅在实验中表现出色,在实际生产中也具有良好的应用效果。
六、总结
通过对MM35Y冰箱压缩机曲轴箱结构的优化研究,成功解决了曲轴箱在拧紧三颗螺丝时缸孔变形量过大而导致的卡缸问题。利用ANSYS软件建立的仿真模型准确地预测了缸孔的变形情况,并通过实验验证了优化结构的有效性。优化结构2在实际生产中的大规模应用,进一步证明了其在减少缸孔变形和提高生产效率方面的显著优势。这一研究不仅为冰箱压缩机的结构优化提供了实践指导,也为冰箱压缩机市场的技术进步和产品升级提供了有力支持。随着技术的不断发展和创新,冰箱压缩机的性能将不断提升,满足市场对高效、节能、环保产品的需求。
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