中国报告大厅网讯,2025年,随着排放指标收紧,一台在用35 t/h燃气锅炉因NOx波动30–100 mg/m³、CO>1500 mg/m³、排烟>170 ℃成为改造样板。项目通过“风机升级+导流板+高温省煤器”组合拳,把热效率从94.41%提升到94.77%,年节约燃气8.3万m³,为同类机组提供了可复制模板。
《2025-2030年中国燃气锅炉行业市场深度研究与战略咨询分析报告》指出,高排放与高温烟气并存满负荷运行时,实测NOx 30–100 mg/m³、CO>1500 mg/m³、含氧量3.5%–10%,排烟温度长期>170 ℃,仅靠烟气再循环风门和火焰开度已无法达标。燃气锅炉面临的不仅是环保压力,更是能耗损失。
风量由34000 m³/h增至37833 m³/h 原风机34 000 m³/h/3.6 kPa已触及性能上限,新风机参数37 833 m³/h/7.5 kPa、电机90 kW,使助燃风、燃料气、再循环烟气(1546 m³/h)配比更精准,燃气锅炉燃烧稳定性显著提升。
导流板+长孔抽吸管 CFD模拟与现场实测发现烟道温度场不均,新增导流板与多孔长管抽吸结构后,省煤器入口烟气温度分布标准差下降40%,燃气锅炉换热效率明显改善。
换热面积从728 m²增至1232 m² 新增高温省煤器采用Φ38×4 20#钢管,翅片高12.5 mm、厚1 mm、间距5.5 mm,换热面积提升69%,排烟温度由>200 ℃降至130.6 ℃,燃气锅炉热效率提升0.36个百分点。
燃气锅炉行业现状分析指出,排放与能耗双达标改造后实测:排烟温度130.6 ℃、氧含量2.74%、CO 68.7 mg/m³、NOx 391.45 mg/m³,均优于规范限值170 ℃/2.8%/114.5 mg/m³/587.17 mg/m³;燃料气耗量下降95 m³/h,年节省8.3万m³。
2025年的燃气锅炉赛道,排放、能效双约束已成常态。35 t/h机组通过风机升级、流场修正、省煤器扩容三板斧,实现热效率94.77%、年省燃气8.3万m³,证明“先诊断、再升级”是燃气锅炉存量机组突破天花板的最优路径。
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