据报告网了解,近年来,金陵石化芳烃运行部加强管理、优化操作、注重技改,不断提高装置运行质量。他们持续推进HSE体系建设,实现安环工作科学化、规范化和精细化管理,保持了“四个为零”。他们通过认真抓好大机组联保,加强对关键机泵的监护,设备故障率明显下降。实行“全员查漏、专业堵漏”的两级无泄漏管理,及时消漏补缺,消除隐患,保证了设备的安稳运行。
该运行部通过优化生产流程,解决了重整预加氢反应器压降高等问题,消除了装置瓶颈;通过投运优化控制系统以及调整II重整、歧化、异构化各单元反应参数,芳烃单程收率维持在先进水平。根据市场变化,积极配合公司调整产品结构,去年,对二甲苯、邻二甲苯、纯苯等三苯产量达103万吨,创历史新高。
他们实施加热炉、空冷风机等设备的技术改造,严格控制,精心操作,有效降低了装置能耗。目前,联合装置能耗为570千克标油/吨左右,能耗水平在集团公司同类装置中名列前茅。
解析:
(一)金陵石化产业结构分析
经过多年的建设与发展,公司已成为我国最大的洗涤剂原料和苯酐生产基地,拥有30万吨/年烷基苯、10万吨/年苯酐的生产能力。另外,目前在运的主要生产装置还有:14万吨/年轻蜡装置,15万吨/年邻苯二甲酸二辛酯装置,总能力为9万吨/年的两套硫磺装置,以及设计年生产能力1.2万吨、实际产能8000吨/年的三聚氰胺装置。
(二)金陵石化芳烃节能建议创效千万元
近年来,金陵石化芳烃运行部通过强化改善经营管理建议,积极实施技改措施,2011年至今累计获奖47项,在消除装置瓶颈、增加产品产量、节能降耗、保障装置安全等方面发挥了重要作用。据测算,近两年仅节能建议被采纳实施后带来的经济效益达千万元以上。
1、提建议加管理
每月初,由运行部领导和专业技术等人员组成“改善建议活动评审小组”,对上月的建议进行逐项审阅、讨论,确定有效的建议,并规划出具体实施步骤和时间,把建议落到实处。例如,去年II重整增加四合一炉余热回收系统的节能建议被采纳后,运行部积极与公司技术质量协调处沟通,筹集资金,组织人员制定了周密的实施方案,建议被实施后效果良好。
2、建议效果显著
加热炉排烟温度较投用之前下降了85℃左右,炉效从原来的91%提高到93%以上。同时,瓦斯消耗也减少了,每年节约瓦斯用量2500余吨,增效500万元左右,并降低重整单位能耗2千克标油/吨以上。
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